深圳国际工业制造技术及设备展览会
2024.3.28-3.31 深圳国际会展中心(宝安)

工时递减27.73%,产能提升35%......精益生产这么能?

2021-11-10 17:09:23 来自: ITES深圳工业展 739

【导语】 第五届“普华灵动杯”标杆精益改善大赛粤港澳大湾区分赛在深圳如期举行...

10月30日,由ITES深圳工业展、标杆精益·益友会、中国中小企业协会质量品牌中心联合举办的第五届“普华灵动杯”标杆精益改善大赛粤港澳大湾区分赛在深圳如期举行,十组参赛选手及7位嘉宾轮番上场,分享企业优秀的精益改善案例,共同探讨“精益帮助企业降本增效”话题。

 

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韶音科技的参赛选手带来《包装车间生产效率提升》的主题分享,经过调研他们总结出包装车间中影响产能的要因,具体包括仓库距离包装线较远、包材储放分散、产线布置不合理等。

 

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发现问题后对症下药,他们将所有包装线迁移至2楼统一规划管理,同时缩小工作台面(350mm->150mm),实现近手化作业,并且要求配料员将物料送上包装线前需要拆除包装,通过这一系列的优化措施,帮助车间实现工时递减27.73%,产能提升35%以上。

 

来自胜宏科技的参赛选手的演讲主题为《通过工艺变更提升LED板光学锣机效率》,他们提出了两个待攻坚点以及相应的解决方案。对于如何减少人工捡边料待机,他们通过将工艺边改为工艺角,使设备自动吸取废料从而解决问题。

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而针对提高二次成型效率的目标,他们创新性地将部分料号改为PNL成形,将2次成型改为1次成型,从而大大提高了生产效率,收获了嘉宾评委的好评。

 

精益通app联合创始人李昊作为嘉宾发表《精益数字化转型落地模型》的主题演讲,他以近期多地限电、错峰用电为例,表示在订单不变的情况下,自然生产时间被缩短,这时唯有缩短生产周期(L/T),才能满足客户需求,而精益生产数字化是缩短生产周期的重要手段。

 

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此外,他还表示企业想要持续改善还必须解决“不会提、不愿提、不落地、不持续”四大痛点。

 

海格电气的参赛选手以《QCC改善季》为主题进行分享,对于H3装配BOP改善,她们以电热RFT提升2.5%为目标着手改善。

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改善前存在流水线BOP夹具颜色模糊、调节易调错、换型频繁易松动、无检验BOP高度夹具等问题。对此,她们对BOP夹具进行颜色标识且增加固定限位,同时制作检验BOP高度夹具,帮助位置调节更精准,可达到0批次不良,通过一系列地改善措施最终实现了预定目标。

 

雪花酿酒的参赛选手带来《降低包装瓶线倒瓶率》的主题分享,经过分析验证,他们发现剔除器未准确击打玻璃重心、验瓶机出瓶隔板存位短、输送宽度不合理等是导致倒瓶率高的根本原因。

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对此他们一一提出了相应的解决措施,在击打块上增加铁块,减小受力面积;加工延长出瓶隔板;根据不同瓶型大小,制作标准的输送调节根据,最终成功将包装瓶倒瓶率大大降低。

 

所有参赛选手及嘉宾未一一企及,更多详情和案例资料可以下载精益通”app查阅哦~